Banner

增进石灰石破碎机效率的优化案例分析

首页 > 新闻动态 > 内容

增进石灰石破碎机效率的优化案例分析

Date: 2022-03-09

  一、原因分析:

  某矿开采的石灰石中含有大量细粒和碎料,约占20%~30%,并含有少量粘土。石灰石破碎机的进料辊分为主动辊和从动辊。两个滚筒之间的间隙为15mm,没有筛分作用。一些细料和土壤都进入了破碎机,导致过度破碎,增加了破碎机的负荷。此外,卸料篦条之间的间隙太小,太多的细料和粘土容易堵塞出口篦条接缝通道,从而制约了破碎机的台架生产。

  破碎机的每个进料辊重9.4吨,但只能使用表面上的一些小突起。金属的利用率低。磨损后需要在线堆焊,这既昂贵又耗时。由于凸面磨损,给料能力大大降低,格外是当细碎料和粘土含量较高时,大量物料容易堆积在辊子上,导致超负荷停机,甚至设备故障,增加了临时停机率和维护,严重影响正常生产。此外,进料辊落料点向后,容易造成破碎室内物料流动不良。不稳定的进给增加了转子的负荷和锤头的磨损,这也是制约台湾生产的主要因素。

  二、优化措施:

  1、在不影响生料磨机运行的情况下,调整卸料格栅的间隙。较小长度应以调节螺杆的长度为准,较大长度不得超过成品砾石尺寸的1/7。增加卸料量,提高石灰石破碎机的生产能力。

  2、采用成熟的预筛分滚筒进料技术,对细料和土壤进行提前筛分,突出锤击破碎大料的优势,减少过度破碎,减少转子破碎物料的无用功,提高破碎系统的产量,减少粘结和易损件的消耗。具体方案如下:

  (1)板式给料机下料盖的改造。送料辊升起后,落料盖仅起密封和导料作用,未再承受碎石冲击,磨损较小,其余保持不变。

  (2)拆下原破碎机的两个进料辊和支撑件,拆下原上壳和破碎板。

  (3)设计并增加了新破碎机的空腔结构(上壳体)和破碎板,以改变物料的落点位置。

  (4)考虑到综合平衡中的两级冲击和磨损,在板式给料机和石灰石破碎机之间安装了一个新的预筛分辊给料机(与破碎机分离)。板式给料机输送的物料先由辊道给料机进行筛分,细碎的物料筛分后直接进入成品皮带,不要进入破碎腔,以免物料过度破碎;当辊上的大颗粒进入破碎机的破碎区域时,破碎机的效率将提高,转子和易损件的金属利用率将提高,易损件的使用年限将延增。

  3、规范破碎机的系统管理。

  (1)加强破碎入口物料杂质的清理,禁止过多的大石、铁、树木等杂质进入破碎机;对于矿山含泥量大的边坡料层和剥离料层,直接从破碎口倾倒土壤;严格控制破碎机物料粒度,避免1米以上大中型物料对辊式给料机的冲击会损坏辊轴,降低破碎机系统的故障率。

  (2)加强矿山运输车辆的协调,避免因运输缓慢而导致等待物料减产。

  (3)加强石灰石破碎机的巡检和维护,定期对预筛辊齿进行堆焊处理。合理利用生产闲置时间进行系统综合维护,如轴承力1:1油、皮带鼓、支架更换等。

增进石灰石破碎机效率的优化案例分析